1.結構分析
(1)這蝶閥呈圓餅狀結構,內腔由8個加強筋連接支撐,頂部Φ620孔與內腔相通,其餘閥門封閉時,砂芯固定困難,且易變形,對排氣和內腔清理都帶來很大困難,如圖1所示。
鑄件壁厚變化較大,最大壁厚達380mm,最小壁厚僅36mm,鑄件凝固時溫差較大,收縮不均勻,易產生縮孔、縮松缺陷,在水壓試驗時會造成滲水。
2.工藝設計:
(1)分型面如圖1所示,將帶孔的一端放在上箱體上,在中間型腔中做一整塊砂芯,並適當加長芯頭,以方便砂芯的緊固和翻箱時砂芯的移動,保證砂芯的穩定,側面兩個盲孔的懸臂芯頭的長度要大於孔的長度,使整個砂芯的重心偏向砂頭的一側穩定,保證。
採用半封閉澆注系統,∑F內澆:∑F橫澆:∑F直澆=1:1.5:1.3,澆道採用內徑Φ120的陶瓷管,底部放置兩塊200×100×40mm耐火磚,防止鐵水直接衝擊砂型,澆道底部安裝150×150×40泡沫陶瓷過濾器,內澆道採用12根內徑Φ30的陶瓷管透過過濾器底部的集水槽均勻通至鑄件底部,組成底澆式澆注方案,如圖2所示。
(3)在上型上佈置14個∮20型腔氣孔,在芯頭中部佈置一個Φ200砂芯排氣孔,在厚大部位佈置冷鐵,保證鑄件均衡凝固,利用石墨化膨脹原理取消補縮冒口,提高工藝成品率。砂箱尺寸為3600×3600×1000/600mm,採用25mm厚鋼板焊接而成,確保足夠的強度和剛度,如圖3所示。
3. 過程控制
(1)造型:造型前用Φ50×50mm標準試樣測試樹脂砂的抗壓強度≥3.5MPa,並將冷鐵與流道緊固,確保砂型有足夠的強度,以抵消鐵水凝固時產生的石墨化學膨脹,並防止鐵水長時間衝擊流道部位造成沖砂。
製芯:砂芯被8根加強筋分成8等份,透過中間型腔連接,除中間芯頭外,無其他支撐和排氣部件,如果砂芯不能固定和排氣,澆注後就會出現砂芯位移和氣孔。由於砂芯整體面積較大,所以分成8份,必須具有足夠的強度和剛度,才能確保砂芯脫模後不被損壞,澆注後不會發生變形,從而確保鑄件壁厚均勻。為此,我們特意製作了一根專用芯骨,並用通氣繩綁在芯骨上,用來抽出芯頭排出的廢氣,保證製芯時砂型的密實性。如圖4所示。
(4)封箱:考慮到蝶閥內腔砂子清理困難,整個砂芯塗兩層油漆,第一層刷醇基鋯漆(波美度45-55),第一層塗刷並燒乾後再塗第二層醇基鎂漆(波美度35-45),防止鑄件粘砂燒結,清理不乾淨。芯頭部分以三顆M25螺絲吊掛在芯骨主體結構Φ200鋼管上,用螺帽與上型砂箱固定鎖緊,並檢查各部位壁厚是否均勻。
4.熔煉和澆注工藝
(1)採用本鋼低P、S、Ti優質Q14/16#生鐵,添加比例為40%~60%;廢鋼中嚴格控制P、S、Ti、Cr、Pb等微量元素,不允許有鐵鏽、油污,添加比例為25%~40%;返回爐料清理使用前必須進行拋丸,確保爐料的清潔度。
(2)爐後主要成分控制:C:3.5~3.65%、Si:2.2%~2.45%、Mn:0.25%~0.35%、P≤0.05%、S:≤0.01%、Mg(殘餘餘裕):0.035%~0.05%,
(3)球化孕育處理:採用低鎂低稀土球化劑,添加比例為1.0%~1.2%。常規沖水法球化處理,在包底球化劑上覆蓋0.15%的一次性孕育劑,完成球化處理。然後分包渣進行0.35%的二次孕育,澆注時進行0.15%的流動孕育。
(5)採用低溫快速澆注工藝,澆注溫度為1320℃~1340℃,澆注時間為70~80s,澆注時鐵水不能間斷,澆口杯始終保持充滿狀態,防止氣體、夾雜物通過流道捲入鑄型內腔。
5.鑄造試驗結果
(1)測試鑄造試塊抗拉強度:485MPa,伸長率:15%,布氏硬度HB187。
(2)球化率95%,石墨尺寸6級,珠光體35%。金相組織如圖5所示。
(3)重要零件UT、MT二次探傷未發現可記錄缺陷。
(4)外觀平整光滑(見圖6),無夾砂、夾渣、冷隔等鑄造缺陷,壁厚均勻,尺寸符合圖面要求。
(6)加工後進行20kg/cm2水壓試驗,無任何滲漏現象
6. 結論
根據此蝶閥的結構特點,透過注重工藝方案設計、砂芯製作及固定、鋯基塗料的使用等措施,解決了中大型砂芯不穩定、易變形、清砂困難的問題。排氣孔的設置,避免了鑄件產生氣孔的可能性。從爐料控制和流道系統等方面,採用泡沫陶瓷濾網、陶瓷內澆口技術,確保了鐵水的純淨度。經過多次孕育處理,鑄件的金相組織及各項綜合性能均達到了客戶的標準要求。
從天津塘沽水封閥門有限公司 蝶閥, 閘閥, Y型過濾器, 對夾雙板止回閥生產。
發佈時間:2023年4月29日