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大型蝶閥鑄造工藝

1.結構分析

(1)這蝶閥呈圓餅狀結構,內腔由8個加強筋連接支撐,頂部Φ620孔與內腔相通,其餘閥門封閉時,砂芯固定困難,易變形。無論是排氣或內腔的清理都帶來很大的困難,如圖1所示。

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鑄件壁厚變化較大,最大壁厚達380mm,最小壁厚僅36mm。鑄件凝固時溫差較大,收縮不均勻,易產生縮孔、縮鬆缺陷,在水壓試驗時造成滲水。

2.工藝設計:

 

(1)分型面如圖1所示,將有孔的一端放在上盒體上,在中間型腔內做一整套砂芯,並適當加長芯頭,以方便砂芯的緊固和翻盒時砂芯的移動。穩定,側面兩個盲孔的懸臂芯頭的長度大於孔的長度,使整個砂芯的重心偏向芯頭的一側,確保砂芯的固定和穩定。

 

採用半封閉澆注系統,∑F內澆:∑F橫澆:∑F直澆=1:1.5:1.3,澆道採用內徑Φ120的陶瓷管,底部放置兩塊200×100×40mm耐火磚,防止鐵水直接衝擊砂型,澆道底部安裝150×150×40泡沫陶瓷過濾器,內澆道採用12根內徑Φ30的陶瓷管透過過濾器底部的集水槽均勻通至鑄件底部,組成底澆式澆注方案,如圖2所示。

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(3)在上型放置14個∮20型腔氣孔,在芯頭中部放置Φ200砂芯排氣孔,在厚大部位放置冷鐵,確保鑄件均衡凝固,利用石墨化膨脹原理,取消補縮冒口,提高製程成品率。砂箱尺寸為3600×3600×1000/600mm,採用25mm厚鋼板焊接而成,確保足夠的強度和剛度,如圖3所示。

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3. 過程控制

 

(1)造型:造型前用Φ50×50mm標準試樣測試樹脂砂的抗壓強度≥3.5MPa,並將冷鐵與流道緊固,確保砂型有足夠的強度,以抵消鐵水凝固時產生的石墨化學膨脹,並防止鐵水長時間衝擊流道部位造成沖砂。

 

製芯:砂芯被8條加強筋分成8等份,經由中間腔體相通。除中間芯頭外無其他支撐、排氣部件。如果砂芯不能固定和排氣,澆注後就會出現砂芯位移和氣孔。由於砂芯整體面積較大,因此分成8個部分。必須具有足夠的強度和剛度,以確保砂芯脫模後不會損壞,澆注後也不被損壞。發生變形,從而確保鑄件壁厚均勻。為此,我們特別製作了專用芯骨,並用通氣繩綁在芯骨上,用於抽出芯頭排出的廢氣,保證製芯時砂型的密實度。如圖4所示。

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(4)關閉箱:考慮到蝶閥內腔砂子清理困難,整個砂芯塗兩層油漆,第一層刷醇基鋯漆(波美度45~55),第一層塗刷燒面漆。乾燥後再塗第二層醇基鎂漆(波美度35-45),以防止鑄件黏砂燒結,無法清理。將芯頭部分用三顆M25螺絲懸掛在芯骨主體結構Φ200鋼管上,用螺帽與上型砂箱固定鎖緊,並檢查各部分壁厚是否均勻。

 

4.熔煉和澆注工藝

 

(1)採用本溪低P、S、Ti優質Q14/16#生鐵,添加比例為40%~60%;廢鋼中嚴格控制P、S、Ti、Cr、Pb等微量元素,不允許有鐵鏽、油污,添加比例為25%~40%;返回的爐料在使用前必須經過有鐵鏽、油污,添加比例為25%~40%;返回的爐料在使用前必須經過有鐵丸清理,保證爐料的清潔度。

 

(2)爐後主要成分控制:C:3.5~3.65%、Si:2.2%~2.45%、Mn:0.25%~0.35%、P≤0.05%、S:≤0.01%、Mg(殘餘餘裕):0.035%~0.05%,

 

(3)球化孕育處理:採用低鎂、低稀土球化劑,添加率為1.0%~1.2%。常規沖洗法球化處理,將0.15%的一次性孕育劑覆蓋在包包底部的球化劑上,球化完成。然後將爐渣進行0.35%的二次孕育,澆注時有0.15%的流動孕育。

 

(5)採用低溫快速澆注工藝,澆注溫度為1320℃~1340℃,澆注時間為70~80s。澆注時鐵水無法中斷,澆口杯始終保持充滿狀態,以防止氣體和夾雜物透過流道捲入鑄型。腔體。

5.鑄造試驗結果

 

(1)測試鑄造試塊抗拉強度:485MPa,伸長率:15%,布氏硬度HB187。

 

(2)球化率95%,石墨6級,珠光體35%。金相組織如圖5所示。

 

(3)重要零件UT、MT二次探傷未發現可記錄缺陷。

 

(4)外觀平整光滑(見圖6),無夾砂、夾渣、冷隔等鑄造缺陷,壁厚均勻,尺寸符合圖面要求。

 

(6)加工後進行20kg/cm2水壓試驗,無任何滲漏現象

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6. 結論

 

根據此蝶閥的結構特點,透過著重設計工藝方案、砂芯的製作與固定、鋯基塗料的使用等措施,解決了中大型砂芯不穩定、易變形、清砂困難的問題。排氣孔的設置避免了鑄件產生氣孔的可能性。從爐料控制、流道系統等方面採用泡棉陶瓷過濾網、陶瓷內澆口技術,確保鐵水純度。經過多次孕育處理後,鑄件的金相組織及各項綜合性能均達到了客戶的標準要求

天津塘沽水封閥門有限公司 蝶閥, 閘閥, Y型過濾器, 對夾雙板止回閥生產。


發佈時間:2023年4月29日