1.結構分析
(1) 這個蝶閥呈圓餅狀結構,內腔由8個加強筋連接支撐,頂部Φ620孔與內腔相通,其餘部分閥門封閉式砂芯固定困難,易變形。排氣和內腔的清潔都帶來很大的困難,如圖1所示。
鑄件壁厚差異較大,最大壁厚達380mm,最小壁厚僅36mm。鑄件凝固時,溫差較大,收縮不均勻,易產生縮孔、縮孔缺陷,在水壓試驗中會造成滲水。
2、工藝設計:
(1)分型面如圖1所示,將有孔的一端放在上盒上,在中腔內製作一個整體砂芯,並適當加長芯頭,以利於砂芯的緊固和砂芯的移動。穩定,側面兩個盲孔的懸臂芯頭長度大於孔的長度,使整個砂芯的重心偏向芯頭側面,保證砂芯的穩定。
採用半封閉澆注系統,ΣF內:ΣF水平:ΣF直=1:1.5:1.3,澆口採用內徑Φ120的陶瓷管,兩片200×100×40mm耐火材料底部放置磚塊,防止鐵水直接進入衝擊砂型。方案,如圖2本質
(3)上模放置14∮20型腔氣孔,芯頭中部放置Φ200砂芯排氣孔,厚大件放置冷鐵,保證鑄件均勻凝固,並用石墨化膨脹原理取消了加料冒口,提高了工藝成品率。砂箱尺寸為3600×3600×1000/600mm,採用25mm厚鋼板焊接而成,確保足夠的強度和剛度,如圖3所示。
3、過程控制
(1)造型:造型前用Φ50×50mm標準樣測試樹脂砂抗壓強度≥3.5MPa,並緊固冷鐵和流道,保證砂型有足夠的強度抵消產生的石墨鐵水凝固時發生化學膨脹,防止鐵水長時間衝擊流道部分造成沖砂。
製芯:砂芯被8根加強筋分成8等份,加強筋以中間空腔連接。除中間芯頭外沒有其他支撐和排氣部件。如果砂芯不能固定,澆注後就會出現排氣、砂芯移位、氣孔等現象。由於砂芯整體面積較大,所以分為八個部分。必須有足夠的強度和剛度,確保脫模後砂芯不損壞,澆注後不損壞。發生變形,從而確保鑄件壁厚均勻。為此,我們特意製作了一根特製的芯骨,並用通風繩將其綁在芯骨上,以抽走芯頭排出的廢氣,以保證製芯時砂型的緻密性。如圖4所示。
(4)封閉盒:考慮到蝶閥內腔積砂較難清理,整個砂芯塗有兩層油漆,第一層刷醇基鋯漆(波美度) 45-55),第一層塗漆並燒製。乾燥後,塗上第二層醇基鎂漆(波美度35-45),防止鑄件黏砂、燒結,無法清理。將芯頭部分用三顆M25螺絲掛在芯骨主體結構的Φ200鋼管上,用螺帽的上模砂箱固定鎖緊,並檢查各部分壁厚是否均勻。
4、熔煉、澆注工藝
(1)採用本溪低磷、硫、鈦優質Q14/16#生鐵,添加比例為40%~60%;廢鋼中嚴格控制P、S、Ti、Cr、Pb等微量元素,不允許鏽蝕、油,添加比例為25%~40%;返回的爐料在使用前必須經過拋丸清理,以確保爐料的清潔度。
(2)爐後主要成分控制:C:3.5-3.65%、Si:2.2%-2.45%、Mn:0.25%-0.35%、P≤0.05%、S:≤0.01%、Mg(殘留):0.035% ~0.05%,在保證球化的前提下,應盡量取Mg(殘留)的下限。
(3)球化孕育處理:採用低鎂、低稀土球化劑,添加比例為1.0%~1.2%。常規沖洗法球化處理,將0.15%的一次性孕育劑覆蓋在包裝底部的球化劑上,球化完成。然後將爐渣分包進行0.35%的二次孕育,澆注時進行0.15%的流動孕育。
(5)採用低溫快速澆注工藝,澆注溫度1320℃~1340℃,澆注時間70~80s。澆注時鐵水不能中斷,澆口杯始終充滿,以防止氣體和夾雜物通過流道捲入鑄型。空腔。
5.鑄造試驗結果
(1)測試鑄造試塊的抗拉強度:485MPa,延伸率:15%,布氏硬度HB187。
(2)球化率為95%,石墨尺寸為6級,珠光體為35%。金相組織如圖5所示。
(3)重要零件UT、MT二次探傷均未發現可記錄缺陷。
(4)外觀平整光滑(見圖6),無夾砂、夾渣、冷隔等鑄造缺陷,壁厚均勻,尺寸符合圖面要求。
(6)加工後20kg/cm2水壓試驗無滲漏現象
六、結論
根據此蝶閥的結構特點,透過強調製程方案的設計、砂芯的製作和固定以及使用鋯基塗層。排氣孔的設定避免了鑄件出現氣孔的可能性。從爐料控制和流道系統,採用泡沫陶瓷過濾網和陶瓷內澆口技術,確保鐵水的純度。經過多次孕育處理,鑄件金相組織及各種綜合性能均達到客戶標準要求
從天津塘沽水封閥門有限公司 蝶閥, 閘閥、 Y型過濾器, 對夾式雙板止回閥生產。
發佈時間:2023年4月29日